加急见刊

基于综合效果优化的高活性熔剂减量化烧结试验

蒋大军 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司; 四川攀枝花617024

摘要:高炉碱性熔剂在烧结中加入,对于降低烧结熔点,生成多元低熔点共晶化合物,增加液相量起主导作用的是CaO,是CaO的主要价值所在。石灰石、消石灰、生石灰、活性石灰,有的还使用白云石、高镁灰等,其价格悬殊,但作为熔剂降低烧结熔点的作用是相同的,优化熔剂结构与比例成为降低熔剂成本的有效途径之一。基于此目的,在实验室与烧结机上进行了熔剂结构优化的系统试验。实验室试验表明,具有高活性度的生石灰或活性灰比例并不是越高越好,对于不同的物料结构,有一适宜生石灰/活性灰比例使烧结综合效果达到最好。与基准“石灰石4.3%+生石灰a%+活性灰b%”进行综合评价,综台效果最好的是“石灰石6.2%+生石灰n%+活性灰(6-1)%”,其次是“石灰石5.3%+生石灰a%+活性灰(6-0.5)%”,第三是“石灰石5.2%+生石灰(n-0.5)%+活性灰b%”。工业验证试验表明生石灰/活性灰下调后用石灰石替代,烧结矿产质量能耗指标不仅没有受到影响,反而还有改进。1台360Ill。烧结机试验中,活性灰下调0.5%,台时产量上升18.16t/h,固体燃耗下降1.27kg/t,转鼓指数上升0.18%,自产返矿率下降2.23%。另一台260m。烧结机试验,生石灰下凋0.75%,台时产量上升9.37t/h,固体燃耗下降2.01kg/t,转鼓指数上升0.15%,自返率下降1.26%。高价熔剂生石灰/活性灰减量烧结技术应用取得显著效果。

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